揚子石化煉油廠油品車間丙烯輸送泵在2012首次實現(xiàn)了全年無維修。
受工藝條件限制,當(dāng)烯烴丙烯輸送量大時,氣分外送丙烯就會憋壓,引起系統(tǒng)波動,易造成泵的損壞。2011年累計檢修17次,年檢修費用高達(dá)10萬余元,影響了平穩(wěn)操作,極易造成安全事故,職工對此怨聲載道。面對生產(chǎn)瓶頸,揚子石化煉油廠油品車間積極開展技術(shù)攻關(guān),召開故障分析會,為徹底查清故障原因,車間會同廠部對機泵進(jìn)行了多次全面解體檢修,測繪分析,終于發(fā)現(xiàn)了軸承失效的兩個原因:這兩臺泵采用的潤滑油能力不足,適用轉(zhuǎn)速小于實際運行轉(zhuǎn)速,影響了泵的潤滑效果;其次發(fā)現(xiàn)該泵是一臺輸送輕烴類物質(zhì)的通用高速離心泵,由于罐體本身存在壓力,當(dāng)泵運行時所承受了一定的軸向推力,加上潤滑不良加速了軸承的損壞。車間及時拆除了泵的誘導(dǎo)輪,將泵的機封壓縮量減少,降低了泵的軸向推力。在潤滑油選用上,車間精心挑選了適用高轉(zhuǎn)速的高品質(zhì)潤滑油。改造后的丙烯泵經(jīng)過多次測試,全部符合要求。自2012年運行至今,這兩臺泵的檢修頻次為零,創(chuàng)造了17比0的顯著效果,一舉解決了長期困繞車間的丙烯輸送難題,為車間實現(xiàn)安全長周期運轉(zhuǎn)奠定了基礎(chǔ)。
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